Centro de maquinado vertical como herramienta
en la enseñanza de la manufactura celular
José Benjamín Villalvazo Rivera
https://orcid.org/0000-0003-3073-8658
Luis Gabriel González Vázquez
https://orcid.org/0000-0002-5500-5744
Víctor Miguel Zepeda Orozco
https://orcid.org/0000-0003-0336-8719
Ahidé Berenice Mendoza Sánchez
https://orcid.org/0000-0002-2618-304X
José Antonio Moreno Arango
https://orcid.org/0000-0001-6234-2346
TecNM / Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
El sector productivo es la esencia del mundo globalizado y es quien establece las directrices de la educación, aproximadamente el 38% de los profesionistas egresados de licenciatura se integran a la industria, por esa razón es importante prepararlos para atender las necesidades empresariales y de esta forma aportar recursos humanos capaces de satisfacer los requerimientos de las empresas. La industria enfrenta un cambio radical en sus sistemas de producción, lo que ha llevado a que los futuros ingenieros industriales desarrollen competencias profesionales integrales basados en las actitudes, destrezas, valores, conocimientos y dominio de sistemas de manufactura avanzada. La labor del docente consiste en diseñar las actividades, de forma estratégica y puntual en el desarrollo de un producto aplicando un sistema celular de producción utilizando un centro de maquinado vertical, herramientas de corte verticales planas y el programa de cómputo SurfCAM para la fabricación de un llavero de aluminio. Obteniendo un aprendizaje significativo e integral para el alumnado de la carrera de Ingeniería industrial del ITCG con el desarrollo de las prácticas.
Palabras clave: Manufactura; Competencia profesional; Tecnología.
Correspondencia: [email protected]
Artículo recibido 25 noviembre 2022 Aceptado para publicación: 25 diciembre 2022
Conflictos de Interés: Ninguna que declarar
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Cómo citar: Villalvazo Rivera, J. B., González Vázquez, L. G., Zepeda Orozco, V. M., Mendoza Sánchez , A. B., & Moreno Arango, J. A. (2023). Centro de maquinado vertical como herramienta en la enseñanza de la manufactura celular. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 11524-11539. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4220
Vertical machining center as a tool in teaching
cell manufacturing
The productive sector is the essence of the globalized world and it is the one that establishes the educational guidelines, approximately 38% of the professionals graduated with a degree are integrated into the industry, for this reason it is important to prepare them to meet the business and In this way, provide human resources capable of satisfying the requirements of the companies. The industry is facing a radical change in its production systems, which has led future industrial engineers to develop comprehensive professional competencies based on attitudes, skills, values, knowledge, and mastery of advanced manufacturing systems. The teacher's job is to design the activities, strategically and punctually in the development of a product applying a cellular production system using a vertical machine center, flat vertical cutting tools and the SurfCAM computer program for the manufacture of a aluminum keychain. Obtaining significant and comprehensive learning for the student of the ITCG Industrial Engineering career with the development of internships.
La metodología DMAMC de acuerdo con Mendives-Negrini (2010): es un ciclo de mejora de cinco etapas, como indican sus siglas DMAMC. La “D” significa definir, la “M” medir, la “A” analizar, la “M” corresponde a mejorar y la “C” es controlar, y fundamenta su modelo en el “Ciclo de Deming” para la mejora continua como se observa en la Figura 1. Rivera Mendives-Negrini, (ING_489.pdf, s/f).
Figura 1. Etapas de la metodología DMAMC
El SMED (Qué es el Método SMED y por qué es importante - TCM Consultoría y Formación, 2021) es una metodología con un conjunto de técnicas que hace posible realizar la preparación del equipamiento y las operaciones en el desarrollo de un producto a través de un sistema de manufactura o de producción.
El objetivo de la herramienta SMED es la reducción al máximo de los tiempos de cambio en las máquinas, optimizando el tiempo de preparación de máquinas y de materiales. Con ello se consigue una mayor flexibilidad en los cambios de referencia para adecuarse a la demanda del cliente y así reducir el nivel de lotes y stocks al mínimo posible (“Técnica SMED de Lean Manufacturing - Flexibilidad productiva IPYC”, 2012).
La metodología empleada es de carácter cualitativo, consistió en implementar la tecnología en la enseñanza de la manufactura celular apoyado de un centro de maquinado vertical como estrategia didáctica en un marco constructivista, promoviendo en los estudiantes el logro de construcción de conocimiento ingenieril industrial. Además de propiciar ambientes aptos para promover la participación de los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje, potencializando el uso de prácticas de laboratorio como estrategia didáctica en la enseñanza de la manufactura celular en un contexto ingenieril.
Esta investigación contó con una población de 27 estudiantes del grupo C, que cursan el séptimo semestre de la ingeniería industrial en el ITCG, y cuyos conocimientos de manufactura se han promovido en el aula, con conceptos teóricos en las asignaturas Sistemas de Manufactura, y Sistemas de Manufactura Avanzados.
Para lograr cumplir los objetivos propuestos, se realizó la propuesta metodológica que se explica a continuación, y se encuentra basada en la metodología DMAMC, siguiendo sus cinco etapas que se representan en la mencionada Figura 1. Las tres primeras se enfocan en caracterizar al proceso y las dos restantes en optimizar el proceso (El esquema DMAMC - LA METODOLOGÍA SIX SIGMA, s/f)
En la etapa Definir, como su nombre lo dice, se definirá el proyecto, la problemática a resolver y los objetivos que se quieren alcanzar, partiendo de las necesidades del cliente. Como resultado de esta fase, están las idea, las operaciones, los procesos junto con los responsables de estos, las especificaciones y requisitos del cliente, el diseño de un mapeo de procesos y que se documentan a través del plan de trabajo del proyecto.
Etapa Medir, se centra en comprender y analizar los métricos, a través de las variables críticas, del análisis situacional y de las problemáticas actuales del proceso o producto. De acuerdo con Gutiérrez (Pulido, s/f), se documenta la fase a través de la cuantificación de los defectos, el flujo del trabajo, la métrica de rendimiento de los procesos y las oportunidades de mejora continua. Algunas herramientas aplicables en esta fase son hojas de verificación, métrica de capacidad del proceso, muestreo y tiempo estándar y análisis de modo de fallas.
Etapa Analizar, esta fase se enfocará a encontrar el problema y lograr a través de datos duros la confirmación de éste, mediante el análisis de la información recolectada en las fases anteriores y la información del proceso que les da vida a los requerimientos del cliente, atendiendo la causa raíz de la problemática. Algunas herramientas que se pueden desarrollar durante esta fase son: diagrama de causa y efecto, el 80-20, cartas e histogramas de control y diseños de experimentos.
En la etapa de Mejora, se desarrollarán propuestas de soluciones, así como la implementación, con el único fin de reducir los defectos en los procesos de manufactura y producción o causas que los provocan, dando respuesta y solución a la causa-raíz trabajada en la etapa de análisis, apoyándose de herramientas como tormentas de ideas, estructura de árbol, mapeo de procesos, simulación.
Etapa Controlar, es diseñar dentro del sistema de manufactura y de producción los controles pertinentes para que la mejora se mantenga y dar cierre al proyecto definido en la fase 1, finalizando con la documentación del sistema de manufactura mediante la estandarización del proceso, la documentación de los controles, los indicadores de calidad, y la documentación del proyecto. Las herramientas se refieren a las que se aplicarán controles estadísticos de calidad, diagramas de operaciones y procesos, histogramas de capacidad, listas de cotejo, kaizen, Poka Yoke.
De acuerdo con el método implementado en el desarrollo del producto, se obtuvieron los siguientes resultados:
A. Diseño de la pieza a maquinar:
Se utilizó el programa de cómputo AutoCAD, considerando la creatividad y elementos significativos para el diseño de la pieza, así como la interpretación de las medidas requeridas de acuerdo con el material con el que se trabajará; la placa es de Aluminio de 0.25 de pulgadas de espesor, cuatro pulgadas de ancho y 7 pulgadas de largo. El diseño se muestra en la Figura 2.
Figura 2. Diseño del producto con el programa de cómputo AutoCAD
B. Edición y Programación mediante el programa de cómputo SURFCAM
Después de migrar el archivo a SurfCAM, se configuró para manufacturar dos productos de acuerdo con el acomodo que se muestra en la Figura 3
Figura 3. Configuración de dos productos en la solera de aluminio
Para la programación se utilizó SurfCAM y cortadores de 1/8 y 1/16 plg de diámetro de corte de 3 y 2 filos respectivamente. En la Figura 4 se muestran las trayectorias del maquinado y la simulación.
Figura 4. a) Trayectorias de maquinado y b) Simulación del maquinado
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C. Generación de los códigos G y M
El centro de maquinado cuenta con control Fanuc, por esta razón se selecciona el mismo postprocesador en SurfCAM, en la Figura 5 se muestran los códigos G y M. Estos códigos se guardaron en la tarjeta PCMCIA y son los que rigen el funcionamiento del CNC y se muestran en la Figura 5.
Figura 5. Códigos G y M para el control Fanuc
D. PREPARACIÓN HERRAMENTAL
Se realizó la preparación herramental, colocando las herramientas de corte en las posiciones uno y dos, colocándose cortadores de 1/16 y 1/8 plg respectivamente. Además, se colocó la solera de aluminio en la prensa del Centro de Maquinado como se muestra en la Figura 6.
Figura 6. Sujeción de la solera de aluminio.
En la Figura 7, se muestra cómo se determinó la altura de la herramienta de 1/16 plg de diámetro, al observar que se desprenden diminutas rebabas de aluminio al entrar en contacto la herramienta de corte con el material de aluminio, ese mismo procedimiento se utilizó con el cortador de 1/8 plg de diámetro.
Figura 7. Se obtuvo la altura de la herramienta de 1/16 plg de diámetro
E. Maquinado
Se colocó la tarjeta PCMCIA en la ranura del control Fanuc del centro de maquinado Bridgeport, para dar inicio al desarrollo del maquinado del producto. En la Figura 8 se muestran etapas del maquinado.
Figura 8. Producto: a) Desbaste, b) Corte y c) Pulido
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F. Encuesta
Se aplicó a los estudiantes una encuesta de Microsoft Forms, para evaluar la pertinencia de las prácticas realizadas, obteniéndose los siguientes resultados.
Reactivo 1. ¿Cuántas prácticas has realizado en el laboratorio de Ingeniería Industrial?
En la gráfica 1 se muestra que el 68.4% ha realizado de 1 a 3 prácticas, el 26.3% de 3 a 5 prácticas y el 5.3% más de 5 prácticas.
Gráfica 1. Resultados obtenidos del reactivo 1
Reactivo 2. ¿Fue de tu interés maquinar un producto?
En la gráfica 2 se muestra que el 84.2% fue de su interés maquinar un producto, en tanto que el 10.5% respondió que No y el 5.3%, no se definió por ninguna de las respuestas anteriores.
Gráfica 2. Resultados obtenidos del reactivo 2
Reactivo 3. ¿Consideras que tu aprendizaje es significativo cuando se vincula la teoría con la práctica?
En la gráfica 3 se muestra que el 94.7% considera que su aprendizaje es significativo, cuando se vincula la teoría con la práctica, en tanto que el 5.3% desconoce si aprende con este tipo de estrategia.
Gráfica 3. Resultados obtenidos del reactivo 3
Reactivo 4. ¿Consideras que entre más prácticas realices en los laboratorios será mayor el conocimiento adquirido?
En la gráfica 4 se muestra que el 100% considera que sus conocimientos serán mayores si realiza prácticas de laboratorio.
Gráfica 4. Resultados obtenidos del reactivo 4
Reactivo 5. ¿Qué te motiva a asistir a las prácticas de laboratorio?
§ Aprendo mejor de sistemas de manufactura.
§ Ver cómo sería maquinar y hacer productos para identificar cómo ejecutar proyectos en el campo laboral.
§ Es más fácil entender y aprender mientras practico los temas que se ven en clases.
§ Aprender nuevas cosas y poner en práctica los conocimientos.
§ Mi aprendizaje es mayor que solo asistir a clases con contenido teórico.
§ Me gusta aprender.
§ Es muy entretenido y de verdad aprendo mucho más.
§ Los nuevos aprendizajes que se adquieren.
§ Aplicar la teoría en la práctica.
Reactivo 6. Comparte tu punto de vista respecto al desarrollo de la práctica de maquinado
§ La verdad me pareció muy interesante ya que aprendí hacer cosas nuevas.
§ Fue una grata experiencia que me agregó conocimiento respecto a los diversos procesos en los que un ingeniero industrial puede desarrollarse.
§ ¡¡Es bastante interesante!!
§ La verdad me gustó mucho, debido a que es algo que me interesa mucho aprender.
§ Considero que tiene un valor significativo en nuestros conocimientos, pues al acercarnos de manera directa al manejo de una máquina, podemos darnos cuenta del proceso que conlleva, y lo importante que es llevar a cabo cada paso, además de que nos acerca un poco más, a lo que es la industria realmente.
§ Es importante saber lo básico de la maquinaria que nos podemos encontrar en el mundo de la industria.
§ En lo personal se me hizo muy atractiva la práctica ya que es la primera vez que utilizábamos la máquina.
Los resultados obtenidos revelan que las actividades dentro del laboratorio implementadas como estrategia didáctica en el proceso de la enseñanza aprendizaje en el ámbito de manufactura, lograron desarrollar habilidades, con un mayor desempeño en el diseño, prototipado, procedimiento y desarrollo de un producto. Fue así como con la elaboración de un llavero de aluminio dirigido a través de prácticas industriales, se promovió el uso de software CAD (AutoCAD y Surfcam), así como equipo y herramientas industriales involucrando al trabajo colaborativo del grupo. El tipo de práctica desarrollada para elaborarse en el taller industrial se acerca a la realidad industrial, en las que el estudiante aplicó sus conocimientos significativos de manufactura, trasladándolos del aula al laboratorio, construyendo un producto, aplicando un sistema celular de producción apoyado con un equipo de maquinado vertical Bridgeport con control Fanuc.
Agradecer al Tecnológico Nacional de México por el apoyo recibido para realizar el proyecto titulado “Recursos Didácticos Para La Enseñanza-Aprendizaje En Centro De Maquinado CNC” con clave 14715.22-P. Así como a las honorables autoridades del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, representadas por la Directora, M.A. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, a la Subdirectora Administrativa M.C. Norma Nélida Morfin Maldonado y al Subdirector Académico M.C. Carlos Ruvalcaba Márquez quienes con su apoyo encausan los esfuerzos de la comunidad docente para desarrollar recursos académicos que coadyuven al proceso de formación de los estudiantes.
1124-11539