DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4699

Aplicación de la metodología DMAIC para mejorar el proceso

de fabricación de reguladores en la industria automotriz

 

Jorge Varela Pérez

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-2204-973X

Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato

Guanajuato, México

 

Ana Gabriela López Ortega

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-3220-912X

Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato

Guanajuato, México

 

Alexis Franco Camargo

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-3057-7284

Guanajuato, México

 

Blanca Yasmín García Morales

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-0190-4154

Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato

Guanajuato, México

 

RESUMEN

El principal objetivo de este proyecto es la aplicación de la metodología DMAIC de la herramienta seis sigma para el proceso de manufactura en el área de inspección de regulador automotriz, con el objetivo de reducir el defectivo “Falla alarma 130” a través de esta metodología.

La aplicación de esta metodología permitirá identificar la situación del proceso de manufactura y conocer el comportamiento de las variables de proceso por medio de registros de datos y análisis estadísticos para determinar las principales causas que generan el problema.

 

Palabras clave: metodología DMAIC; seis sigmas; medidas de control.  

 

 

Correspondencia: [email protected]

Artículo recibido 05 diciembre 2022 Aceptado para publicación: 05 enero 2023

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

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Cómo citar: Varela Pérez, J., López Ortega, A. G., Franco Camargo, A., & García Morales, B. Y. (2023). Aplicación de la metodología DMAIC para mejorar el proceso de fabricación de reguladores en la industria automotriz. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 3885-3902. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4699

Application of the DMAIC methodology to improve the manufacturing process of regulators on the automotive industry

 

ABSTRACT

The main objective of this project is to apply the DMAIC methodology of six sigma tools on the manufacturing process for the automotive regulators inspection department. In order to reduce the alarm 130 faulty, this methodology will be applied at the manufacturing area to identify the situation and know the behavior of the process variables through statistical analysis and data records.

 

Keywords: DMAIC methodology; six sigma; control measures.

 

 

 

 

 


INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el cliente es quien emite un juicio sobre la calidad, por lo tanto, su satisfacción real o percibida con un producto o servicio es lo que debe constituir el fundamento principal (De Ciencias & De F. s/f).  Durante el año 2021, se observa que, en una empresa del sector automotriz, mundialmente reconocida por la fabricación de alternadores, recibió varios reclamos de clientes por defectos. Se sabe que esos defectos han estado presentes desde hace tiempo y que a pesar de que se ha trabajado en ellos para su disminución no se han obtenido los resultados deseados. Existen alrededor de 10 modos de falla en alarmas para un regulador, y la Alarma 130 es el principal defectivo a atacar en esta investigación. La alarma consiste en la falta de soldadura en una de las terminales del regulador con el chip, la cual es detectada en la máquina de inspección, eventualmente los errores son detectados al final del proceso o cuando se produce una devolución, de manera que será conveniente identificar puntos de control de calidad en el proceso productivo (La empresa Maquinarias Espín. s.f), esto es importante debido a que el problema afecta directamente a las líneas de ensamble final generando tiempos muertos en re trabajos, re inspecciones, paros de línea ya que los colaboradores no realizan sus actividades porque los lotes están retrasados o los equipos detenidos (Mejía, M., & Miguel, J. s/f), pérdidas monetarias por el desperdicio de material generado baja productividad,  así como también afecta de forma directa al cliente, pues los productos de mala calidad pueden tener un impacto duradero en la reputación de una empresa, lo que en última instancia también podría afectar las oportunidades comerciales futuras (Impacto del control de calidad en los resultados a largo plazo, 2021) en definitiva, cada vez que un cliente formula una queja o reclamación la empresa observa el hecho como una oportunidad para mejorar y satisfacer al consumidor, conservando al cliente (Camisón C, Cruz S y González T, 2006). 

La utilización de una herramienta u otra dependerá del objetivo perseguido, por lo que resulta necesario conocer todas para saber cuál aplicar en cada momento y situación concreta (Camisón C, Cruz S y González T, 2006), por lo tanto en la presente investigación se muestra el desarrollo e implementación de la metodología seis sigma, que se utiliza para eliminar los costos de no calidad (desperdicios, reprocesos, etc.), reducir la variación de un aspecto o característica de un producto, acortar los tiempos de respuesta a las peticiones de los clientes, mejorar la productividad y acortar los tiempos de ciclo de cualquier tipo de proceso, centrándose en aquellas características o atributos que son clave para los clientes y, por tanto, mejorando notablemente su satisfacción. Para ello, la dirección identifica las cuestiones que más incidencia tienen en los resultados económicos y asigna a los mejores profesionales, tras formarlos intensivamente, a trabajar en los mismos (Stephen, 2004).

En forma consistente, la literatura sugiere que el 85% de los problemas de calidad tienen que ver con los materiales y los procesos, y no con el desempeño del empleado. Por lo tanto, la tarea consiste en diseñar el equipo y los procesos que produzcan la calidad deseada (Carro, 2012).   Un proceso es un conjunto de actividades realizadas por un individuo o grupo de individuos cuyo objetivo es transformar entradas en salidas que serán útiles para un cliente (Cisneros, B., Ruiz, W &. Calderón, E., s/f)

El objetivo de la investigación es aplicar la metodología DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar, y controlar) que es un método de procesos usada por seis sigma que sigue un formato estructurado y disciplinado basado  en  el planteamiento  de  una  hipótesis  la  realización de experimentos y su subsecuente evaluación para confirmar o rechazar  la  hipótesis  previamente  planteada (Vidal, Celis  &  García,  2012) para minimizar el defectivo generado por el modo de falla Alarma 130 en las líneas de inspección del área de regulador.

METODOLOGÍA

SEIS SIGMA es un método de gestión de calidad combinado con herramientas estadísticas cuyo propósito es mejorar el nivel de desempeño de un proceso mediante decisiones acertadas, logrando de esta manera que la organización comprenda las necesidades de sus clientes (Herrera E, Fontalvo T, 2015).

La metodología seleccionada para esta investigación está en el procedimiento estructurado de solución de problemas asociados a la calidad o a la optimización de procesos, denominado DMAIC por sus siglas en inglés, por las fases que implica: “Define”, “Measure”, “Analyze”, “Improve” y “Control” (Saglimbeni, E. 2015).

Diagrama, Gráfico de cajas y bigotes

Descripción generada automáticamente con confianza media

Imagen 1. Herrera E, Fontalvo T. 2015. Operacionalización de DMAIC.

Definir. Es la fase inicial de la metodología, en donde se identifican posibles proyectos de mejora dentro de una compañía y en conjunto con la dirección de la empresa (Ocampo J, Pavón A, 2012), por lo tanto esta investigación surge de la necesidad de minimizar la cantidad de scrap generada por las anormalidades presentadas durante el proceso de inspección ya que se identificó un incremento en el último trimestre del año 2021, en la Tabla 1 se puede observar que la “Alarma 130”  es el defecto que se presenta mayormente, por lo que se aplicara una mejora en el proceso.   

Tabla 1. Creación propia. Priorización del defectivo en un período de 3 meses.

Defectivo

Cantidad de defectivo

Alarma 130

347

Silicon con partículas extrañas

205

Burbuja en el condensador

107

Remache quebrado

96

Alarma 201-202

83

Silicón dañado en el IC-Chip

71

Gap en plate

60

Case dañado

41

Silicón bajo en el condensador

40

Terminal dañada o doblada

39

Silicón bajo en el IC-Chip

34

Fin tapado

33

Silicón dañado en el condensador

21

Alarma 427

19

Fin levantado/dañado

12

Otros

10

 

Se realizó una carta de equipo para definir colectivamente el propósito del proyecto, aclarando los factores que conllevan al éxito, tales como, los objetivos, resultados alcanzar coma las responsabilidades coma entre otros.

Los beneficios de un team charter son numerosos, incluyendo:

§  Garantizar la aceptación de todos los miembros del equipo.

§  Hacer responsables a todos los miembros del equipo.

§  Aclarar roles y responsabilidades.

§  Demostrar el propósito del equipo al resto de la organización.

§  Proporcionar claridad en el proyecto.

A continuación, se muestra el Team charter que se implementó en el proyecto desarrollado:

Imagen 2.

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media

 Creación propia. Team charter.

 

 

Medir. Es importante destacar que las mediciones cobran su importancia cuando las decisiones se basan en hechos objetivos. Por lo tanto, en esta instancia resulta fundamental el conocimiento que la organización tenga acerca de la aplicación de los métodos estadísticos (Herrera E, Fontalvo T. 2015).  

Después de que se detectó el principal generador de defectivo (“Modo de falla alarma 130”), el siguiente paso es identificar el modelo de regulador más afectado. Para esto se llevó a cabo una recopilación de registros arrojados por la máquina de inspección final.

 

 

 

 

A continuación, se muestran los gráficos que ayudaron a obtener la información:

Texto

Descripción generada automáticamente

Imagen 3. Creación propia. Gráfica de pastel que representa el mayor modo de falla en el modelo A.

 

 

 

Gráfico, Gráfico circular

Descripción generada automáticamente

Imagen 4. Creación propia. Gráfica de pastel que representa el mayor modo de falla en el modelo B.

 

Gráfico, Gráfico circular

Descripción generada automáticamente
Imagen 5. Creación propia. Gráfica de pastel que representa el mayor modo de falla en el modelo C.

 

Analizando las gráficas se determina que el modelo que mayor presenta defectivo en el modo de falla Alarma 130 es el modelo A.

Se realiza una evaluación de los rangos de aceptación de la máquina de inspección final, para la detección y aplicación de nuevos parámetros de control. Se recaudan los valores de una muestra de 30 piezas del modelo A arrojados de la máquina para observar la variabilidad del proceso funcional. Los resultados fueron registrados en una tabla para posteriormente ser graficados.


Muestra

Data

Upper limit

Lower limit

1

184.3

165

96

2

177.7

165

96

3

174.1

165

96

4

194.1

165

96

5

180.8

165

96

6

185

165

96

7

154.7

165

96

8

175.6

165

96

9

181.3

165

96

10

177.7

165

96

11

180

165

96

12

174.7

165

96

13

180.4

165

96

14

175

165

96

15

174.6

165

96

16

176.9

165

96

17

174.5

165

96

18

183.4

165

96

19

180.4

165

96

20

192.4

165

96

21

194.2

165

96

22

178.8

165

96

23

177

165

96

24

184

165

96

25

194.1

165

96

26

180.9

165

96

27

177.6

165

96

28

180.5

165

96

29

183.7

165

96

30

177.6

165

96



 

Tabla 2. Valores arrojados de la muestra de 30 piezas.

Analizar. En esta tercera etapa, ante los resultados obtenidos en la etapa anterior, se lleva a cabo un análisis donde se llega hasta las causas primeras que han originado el problema (Carrillo, M., Severiche, C., Peralta, J., & Vélez, V.  2022).

Después de recopilar la información de la muestra de 30 piezas es importante conocer el estado del proceso esto con el fin de ver la tendencia de variabilidad de los parámetros y así poder identificar oportunidades de mejora.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Imagen 6. Creación propia. Gráfico de control de la variación de la muestra de 30 piezas.

Como se puede observar en la gráfica solamente el 3.33% de reguladores se encuentran dentro de los límites de control, por lo tanto, con esta información se puede determinar que los datos de cada regulador inspeccionado están por encima del límite del control de superior. Es por ello por lo que se pretende evaluar parámetros de la máquina para que las piezas estén dentro de aceptación. Cabe mencionar que estos límites están establecidos de manera predeterminada por la empresa.

Se realiza un diagrama de Ishikawa elaborado para el proceso descrito en este proyecto, este diagrama se ha generado utilizando el método de las 6M´s. Ha sido elaborado a partir de una lluvia de ideas por parte de todo el equipo y como se puede observar da una lista general de todas las causas raíz del problema en cuestión.

Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente

Imagen 7. Creación propia. Diagrama Ishikawa de modo de falla Alarma 130.

Después de analizar por separado cada una de las posibles causas, se detectó que el mantenimiento de la máquina de inspección influía en la calidad de la prueba funcional, ya que solamente se le daba mantenimiento a la máquina una vez al mes, es decir, después de más de 10,000 ciclos o cuando fallaba. Por otra parte, se detecta que los datos del chip reflejados en la máquina de inspección se encuentran fuera de especificación ya que el número de lote es antiguo y también podría ser una causa raíz. Hasta este punto se decide hacer un Análisis de modo y efecto de las fallas (AMEF). Este análisis permite identificar, caracterizar y asignar una prioridad a las fallas potenciales de un proceso o producto (Duque MC, Leidy P., & Romero J. s/f).  

Tabla

Descripción generada automáticamente

Imagen 8. Creación propia. AMEF del proceso de la inspección funcional del regulador.

Se puede observar en el AMEF de proceso, el número de prioridad de riesgo mayor (NPR) es el chip obsoleto. Esta es considerada como la principal causa de falla potencial del problema, aun así, cabe mencionar que se realizó un análisis para aplicar acciones recomendadas o contramedidas de todas las posibles causas potenciales.

Mejorar. Una vez analizados los datos se procede a decidir y diseñar las acciones de mejora que hay que implementar para atacar las causas raíz de los problemas para así lograr los resultados esperados (Vidal, P., Soler, G., & Molina, A. 2018).

Las soluciones determinadas para cada causa raíz enumeran a continuación en un plan de acciones o contramedidas.

1.      Implementación de primeras entradas y salidas en el área de logística, con la finalidad de que el departamento contribuya a los componentes de manera que no quede material rezagado en su área.

2.      Implementación de 5´s en el área de componentes. Se determinó que se debe de realizar un acomodo en el área de logística con el fin de evitar que se acumule material rezagado.

3.      Seguimiento a la implementación del sistema SIPOC. Para reforzar la metodología FIFO.

4.      Reemplazo de jig deposición de piezas en la máquina de inspección en regulador, con la finalidad de que el nuevo conector tenga una vida útil más duradera y que a su vez este sea más eficiente de utilizar.

5.      Plan semanal de preventivos para la máquina de inspección.

6.      Check list preventivo de la máquina de inspección. Se elaboró para antes de iniciar el turno.

7.      Actualización de hojas de instrucción de trabajo (HIT) para la máquina de inspección.

8.      Implementación de reporte de entrenamiento.

9.      Ajuste de parámetros de la máquina de inspección en el área del regulador.

10.  Implementación de ayudas visuales para evitar la mezcla de chip en la línea de regulador.

11.  Implementación de Poka Yoke en la línea del regulador para la detección de una posible mezcla de chip.

Por parte del departamento de ingeniería se realizó un ajuste de parámetros aplicando un 3 de la desviación estándar de una muestra que se obtuvo de los datos de las piezas del regulador. A continuación, se muestra el plan que se llevó a cabo durante la implementación de las mejoras.

Tabla

Descripción generada automáticamenteImagen 9. Creación propia. Tabla de acciones y contra medidas implementadas.

Controlar. Finalmente, una vez que encontrada la manera de mejorar el desempeño del sistema, se necesita encontrar como asegurar que la solución pueda sostenerse sobre un período largo de tiempo (Ocampo J, Pavón A, 2012).

A continuación, se muestra en la AMEF de proceso en donde se observa que el NPR disminuyó aplicando las acciones de mejora.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Imagen 10. Creación propia. AMEF del proceso de la inspección funcional el regulador con los resultados de las acciones implementadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Basado en la aplicación de las mejoras sugeridas se realizó un análisis de la comparativa del mayor defectivo generado en el primer trimestre del año 2021 con el último trimestre del año 2022 para reflejar la tendencia de modo en falla Alarma 130 del área del regulador y con esto poder mostrar con mayor claridad los resultados obtenidos.

En la imagen 11 y 12 se muestra la tabla y el gráfico de Pareto en la que se puede observar la priorización del defectivo de enero a marzo.

Tabla

Descripción generada automáticamente

Imagen 11. Creación propia. Tabla de priorización de defectivo en un periodo de 3 meses enero a marzo 2022.

Gráfico

Descripción generada automáticamente

Imagen 12. Creación propia. Gráfico de Pareto para la priorización del mayor de efectivo en el primer trimestre del año 2022.

Se puede observar con las gráficas anteriores que las contramedidas y mejoras aplicadas durante la metodología fueron eficientes ya que se logró disminuir el defectivo principal en un 77.5%.

CONCLUSIONES

La mejora continua es para las empresas una estrategia fundamental para el aumento de la calidad de sus productos y servicios convirtiéndose con esto en un ente competitivo en el mercado.

La metodología seis sigma asegura la rentabilidad y el éxito de las empresas, ya que, mediante su procedimiento claro, ordenado y completo, nos permite llegar al mejoramiento de la calidad que a su vez conlleva a la satisfacción del cliente. En este caso su aplicación surge de la necesidad de reducir el defectivo que se producía en la línea de regulador por el modo de falla Alarma 130.

En esta investigación se plasma la implementación de mejoras de la calidad basada en la metodología DMAIC y de la herramienta seis sigma, ya que el problema surge en un proceso existente que debe ser mejorado.

Basado en lo anterior se determina que la correcta aplicación de la metodología seis sigma logró que los objetivos fueran cumplidos, ya que el defectivo correspondiente al modo de falla Alarma 130 tuvo una reducción del 77.5%, lo siguiente es la correcta aplicación de controles para lograr mantener el nivel de calidad obtenido.

LISTA DE REFERENCIAS

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Carro, R. (2012). Administración de la Calidad Total. México: Universidad Nacional de Mar del Plata. http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/1614/1/09_administracion_calidad.pdf

Cisneros, B., Ruiz, W &. Calderón, E.  (s/f). MAESTRÍA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD. Edu.ec. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1903/13/UPS-GT000260.pdf

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Duque, MC, Leidy, P., & Romero Molina, J. (s/f). MEJORA DE LA CALIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA INALMEGA. Edu.co. https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77938/3/TG00823.pdf

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